sunupsunset
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樓主  發(fā)表于: 2012-05-15 12:01
我用歐姆龍伺服電機(jī)帶動(dòng)絲杠運(yùn)動(dòng),以60mm/s的速度運(yùn)行時(shí),到終點(diǎn)時(shí)總是超過給定值0.3mm左右,然后在調(diào)回來。但是以其它速度運(yùn)行時(shí)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況,請問這是什么原因造成的?
十年磨一劍
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1樓  發(fā)表于: 2012-05-15 14:43
我這個(gè)不是用PLC控制的,是自己做的運(yùn)動(dòng)控制卡,算法是自己編的,用ARM實(shí)現(xiàn)的,要實(shí)現(xiàn)位置的精確控制。電機(jī)的運(yùn)行有加速、勻速、和減速過程?斓浇K點(diǎn)時(shí)先減速,到終點(diǎn)時(shí),當(dāng)位置偏差小于0.005MM時(shí),給定輸出的控制信號為零,也就是不給電機(jī)速度了,理論上應(yīng)該停下,但是它卻不能停下。只有以60MM/S的速度運(yùn)行時(shí)會(huì)出現(xiàn)位置定位不準(zhǔn)(比如要求到100MM時(shí)停止,但是它卻沖過100MM,到達(dá)100.3MM,然后再回調(diào)到100MM),以61或者59MM/S的速度運(yùn)行時(shí)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況,現(xiàn)在不知道什么原因。調(diào)了2天了,還是找不到解決方案。希望各位高手指點(diǎn)!
十年磨一劍