g073545
佛山工控
級(jí)別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 411 個(gè)
工控威望: 590 點(diǎn)
下載積分: 3652 分
在線時(shí)間: 1069(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-11-13
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-04-18 15:42
PLC控制伺服,每轉(zhuǎn)270度角停頓0.5秒,只是一個(gè)方向不間斷運(yùn)行,不能每次讓它回原點(diǎn)校正角度,理論上只要設(shè)定好參數(shù)不會(huì)產(chǎn)生角度累積偏差,可是實(shí)際應(yīng)用中長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,可能會(huì)的,請(qǐng)教在程序上或設(shè)備上要注意哪些?

看了三樓的建議,決定加個(gè)原點(diǎn)開(kāi)關(guān),伺服運(yùn)行四次剛好是原點(diǎn)位,前三次用絕對(duì)值定位,第四次用相對(duì)值定位,用原點(diǎn)開(kāi)關(guān)上升沿開(kāi)中斷來(lái)停止伺服電機(jī)定位,相當(dāng)于回原點(diǎn)取消了看門(mén)狗信號(hào),因?yàn)榛卦c(diǎn)指令有加減速不好采用,同時(shí)清零D8140,再照此循環(huán)怎么樣,大家還有更好方法嗎?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新編輯 ]
kyy80
態(tài)度決定一切``````
級(jí)別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1226 個(gè)
工控威望: 3496 點(diǎn)
下載積分: 4402 分
在線時(shí)間: 1977(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-19 13:40
在轉(zhuǎn)盤(pán)上裝4個(gè)擋點(diǎn),,利用脈沖值比較和原點(diǎn)返回指令就行啦.....
kyy80
態(tài)度決定一切``````
級(jí)別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1226 個(gè)
工控威望: 3496 點(diǎn)
下載積分: 4402 分
在線時(shí)間: 1977(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2013-04-20 08:01
引用
引用第8樓g073545于2013-04-19 14:08發(fā)表的  :

你是說(shuō)在轉(zhuǎn)盤(pán)加4個(gè)傳感器吧,我看有點(diǎn)復(fù)雜了。

一個(gè)啊...是4個(gè)擋點(diǎn)...