yuxin__li
活到老,學(xué)到老...
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本人新手現(xiàn)在在用CP1L做一個程序,是包裝機(jī),有兩個伺服每顆糖都要動作一次,通過接近開關(guān)來動作,然后發(fā)現(xiàn)機(jī)器在低速情況下可以正常運(yùn)行,但是速度一旦上去之后發(fā)現(xiàn)伺服電機(jī)的反應(yīng)越來越慢,到了400左右后同步都錯掉了,慢了半拍。估計(jì)是I\O延遲的緣故,大家有什么解決方法嗎! 后來我試著把伺服電機(jī)的程序放到了中斷程序里,試了以后效果差不多,而且有的時候還會漏掉一個動作,反而不如原來的程序。通過在中斷程序里加了一個只加指令,發(fā)現(xiàn)中斷是正常的,不知道為什么有時候會不發(fā)脈沖,是不是和pls2沒有用微分指令有關(guān)系啊,還是說我的中斷程序有問題! , [ 此帖被yuxin__li在2014-05-21 16:59重新編輯 ] |
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包裝行業(yè),建議使用NJ系列PLC,如果是兩軸使用NJ301-1100就可以了,控制四軸,驅(qū)動器使用帶Ethercat的G5驅(qū)動器,通過以太網(wǎng)進(jìn)行伺服控制,速度100M。做同步追蹤和電子凸輪是NJ的強(qiáng)項(xiàng)! |
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不是PLC響應(yīng)不過來,而是被控對象響應(yīng)不過來!即你的電機(jī)響應(yīng)不過來! 之前有給一個客戶做項(xiàng)目測試,iphone6的藍(lán)寶石界面拋光非標(biāo)設(shè)備,要求在10mm位移上1s往返最少20次(也就是最少25ms要走10mm。PLC的響應(yīng)周期幾千步的程序差不多3~4ms,跟程序的寫法有關(guān)系)。一般的電機(jī)直接過載報錯!沒法響應(yīng)那么快,那時也是用CP1E做的測試!使用直線電機(jī),測試一次就通過了,跑起來基本上就是震動!因?yàn)楣に嚨囊笠h(yuǎn)遠(yuǎn)復(fù)雜于不是跑個這么快的頻率就能夠滿足的,最后PLC的控制方案還是被PC給取代了~ |
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送你個軟件!把你的電機(jī)參數(shù)和機(jī)構(gòu)參數(shù)輸入進(jìn)去,看看軟件幫你選擇的轉(zhuǎn)矩是多大!然后,再給伺服電機(jī)廠家打電話,問問有沒有這么大轉(zhuǎn)矩的電機(jī)!我估計(jì)只有兩個字。。。。 [upload=1] |
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