cshimao
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樓主  發(fā)表于: 2015-07-09 11:06
五金沖壓件采用連續(xù)模(帶模內(nèi)鉚接功能)進行生產(chǎn)。沖床是江蘇楊力,配電子凸輪和歐姆龍PLC(CP1E)。生產(chǎn)時,因種種原因可能在某一刻模內(nèi)鉚接未能實現(xiàn),即出現(xiàn)漏鉚的情況,可能隔1步或2步漏鉚,也有可能連續(xù)2步或3步漏鉚。因此,需對該不良品進行剔除處理。目前可做到:當(dāng)檢測到模內(nèi)漏鉚時即刻停機,以便手動處理。但為了提高生產(chǎn)效率,欲采用不停機的方法來自動剔除漏鉚的不良品,即在連續(xù)模最后一步切斷產(chǎn)品時,利用氣缸改變料道以達到剔除不良品的目的?勺约簩LC功能命令沒有吃透,目前碰到一個困難,還無法解決,就是:
1、    連續(xù)模模內(nèi)鉚接檢測點到最后切斷(出產(chǎn)品)這一步還有5個工步(不同的產(chǎn)品,這個間距工步數(shù)可能不同),所以,當(dāng)檢測到有漏鉚時,需延時5個工步后氣缸才能動作。特別是出現(xiàn)連續(xù)2步或隔1步漏鉚時,不知如何貯存和取出漏鉚檢測狀態(tài)(1和0)進行編程?是用哪一個功能命令?或其它方法?
2、    按沖床一個循環(huán)360度,氣缸需在160-270度區(qū)間ON(若以時鐘表示,即接近5-9點區(qū)間),PLC本身的凸輪命令能控制這個要求嗎?如何用?
請版主和大俠們給一個思路,最好給一個參考程序。在此先謝謝了。
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1樓  發(fā)表于: 2015-07-10 17:31
回復(fù)ymmfa:
謝謝你的指點,和你檢測彈簧是有些類似。
我也是通過學(xué)習(xí)三菱PLC的應(yīng)用指令來理解你所說的這幾個指令,但還不會運用,D0的初值是00000嗎?若用左移命令,漏鉚檢測時就為00001,怎么把00000存入D0?能給參考程序嗎?
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2樓  發(fā)表于: 2015-07-10 21:18
引用
引用第3樓wwcwwc于2015-07-10 09:32發(fā)表的  :
我認為解決此類問題,首先需要解決所謂“漏鉚”的檢測功能,用什么傳感器檢測、檢測的標準是什么?其次,沖床沖壓后先檢測鉚的工作質(zhì)量,如果不合格“控制程序馬上有相應(yīng)的補救措施,如果措施仍然不能夠達到要求,則停止等待。
當(dāng)然,這個漏鉚的原因還是需要再深刻觀察其根本的原因,盡可能地排除,畢竟這個是補救措施。

回復(fù)WWCWW:漏鉚的檢測很容易解決,利用探針來檢測,漏鉚時探針就穿過沒有鉚接上的那個孔,各另一電極接通;不漏鉚時就無法與另一電極接通。或反過來也可以。