whwits
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樓主  發(fā)表于: 2015-12-22 00:56
這次是新入手,從未接觸工控。通過論壇,與三菱壇主交流后,在他那買了三菱3ga和7寸觸摸屏。

下單后,很快收到。

拿到手就就著手試用。接電源也成了大問題,看來看去,不斷看說明,才知道要接220V。把電源線一接,為了萬一,我做了個過電斷電器,以便在接線錯誤的情況下,能迅速斷電,即使會燒掉主機,但起碼也可以減少損失。

上電,心跳。哇,還真通了。
上plc編程軟件,進入一個基本的輸入與輸出編程,把梯形圖編好,將plc與電腦連起來。寫入,順利寫進去了。然后在線調(diào)試,將X000設(shè)置為on,再看輸出y000燈亮了。成功了。

再試觸摸屏。這東東可不像編程那樣,感覺摸不出一二三,特別在開始時,邊進系統(tǒng)都沒辦法。正準(zhǔn)備向壇主請教,突然想還是先試一試。結(jié)果我做了個公司界面背景圖,放在主頁面上,然后大膽寫入觸摸屏。哇,再一開機,公司背景竟在屏幕上出現(xiàn)在?裣。過后,我把要設(shè)置的六個子界面的背景圖都一一ps好。

在觸摸屏編緝軟件上,先建10個新界面。然后把這10個界面的背景圖一一對應(yīng)放在相應(yīng)的界面上。

可新問題又出現(xiàn)了,如果從主界面跳到相應(yīng)界面。再接就試。找啊找,找到了對象,先在主界面做10個按鍵,對應(yīng)不同子界面。在按鍵對象中找到了跳界面的設(shè)置。接下來在第1 個主界面做了一個返回主界面的按按,設(shè)置為跳回主界面。再把這個按鍵拷到其他子界面上。寫入,開機,測試,還真能跳到子界面,也能返回主界面。

感覺觸摸屏有點能小動了。接著就正式編梯型圖。想想水平太差,只好將整個項目,分為30個步驟。但用開關(guān)作為條件,(不知是否正確,但我理解每條指令都以開關(guān)狀態(tài)為條件,設(shè)置輸入或其它結(jié)果)。先把這30個步驟的簡單的input狀態(tài)下,對應(yīng)的output狀態(tài)結(jié)果一一寫出。然后再攻定時器和記數(shù)器。作為新手,不能求全,還是先直接給定時器和戶數(shù)器用十進制數(shù),先看看能否運行。由于用到了20個多輸入和20多個輸出,在不同步驟,要對不同的輸出進行設(shè)置。好在開始我自我感覺我是笨人一個,加上步驟m開關(guān)作為步驟標(biāo)志,還算是沒犯太多的邏輯錯誤,基本上可以完成生產(chǎn)自動線上的基本需要。

接下來,主攻設(shè)置,用設(shè)置參數(shù)進行相應(yīng)的操作。反正是新手,專業(yè)術(shù)語也就亂用一氣,反正自已怎么理解,就怎么做。先調(diào)定時器,再調(diào)繼電器,然后看看中斷能否有效,最后斷電再看設(shè)置是否能保存。各實驗做完,再按事先做好的項目規(guī)劃書,一一將各功能實現(xiàn)。程序編好了,再攻攻觸摸屏,也是一個實驗接一個做。最后再按規(guī)劃書將界面一一做好。

聯(lián)調(diào),測試,將bug一一解決。要將原生產(chǎn)設(shè)備重新按自動生產(chǎn)線的規(guī)劃重新布局,再一一與plc連起來。等別人生產(chǎn)結(jié)束回家,就將車間封鎖起來。自已在聯(lián)調(diào)時掛了也不能害別人。然后小心一個設(shè)備一個設(shè)備調(diào)試。功能實現(xiàn)了,才發(fā)覺生產(chǎn)安全部分完全沒考慮。斷掉所有控制,再繼續(xù)把安全一一補上。再聯(lián)調(diào),又發(fā)現(xiàn)啟動電流需要按行后順序啟動,不至于一起啟動帶來的巨大沖擊電流。也不能像原來那樣,讓人一一去開電耗。再修改。最后再把新上設(shè)備也連上。終于自已主持的第一條小型自動生產(chǎn)線聯(lián)調(diào)算是胡亂完成了。

經(jīng)過十來天的努力,正式上線的第一天,我把晚上做的新生產(chǎn)工藝及工位反復(fù)查看。親自在車間看著生產(chǎn)步驟按工藝一步一步落實。啟動生產(chǎn)線,進入正式生產(chǎn)調(diào)試。上帝啊,還算是正常的完成了整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的聯(lián)調(diào)。

經(jīng)過第一天的聯(lián)調(diào),終于看到了自動生產(chǎn)線帶來的有益之處。原來需要20多人的生產(chǎn)過程,可以在3個工位就能完成。而且這三個工位的工作強度大大降低了。

雖然現(xiàn)在已經(jīng)正式用上了,估計還會有不少地方需要完善。如不同子界面應(yīng)該有不同權(quán)限,不然工人不小心對生產(chǎn)的參數(shù)改變了,那生產(chǎn)就會出次品。

看來自動生產(chǎn)化,還真不容易。雖然人員減少了,效率與質(zhì)量也極大提高,如果設(shè)計上有缺陷,帶來的次品也是災(zāi)難性的。在未完全完善前,自已還得親自在線上操作控制系統(tǒng)。

希望各位高手,不要見笑了。我這畢竟是第一次做,時間也就10多天,還是新手,很多似懂非懂,大有外行亂來之感。沒辦法,工人難招,只好就這么先對付著。也請高手多多指導(dǎo)賜教。

在此謝各位在論壇上發(fā)的各貼子。我在此學(xué)到了一點皮毛。也謝各位將自已的心得體會在此交流,使我能在短短的10多天,胡亂做了一條自動生產(chǎn)線的初步升級。
eledesigner
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1樓  發(fā)表于: 2015-12-22 12:14
20工人減到3人,這是重點,樓主還有個帖子干嘛沒了,我回復(fù)了的