ygw_119
級(jí)別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 9 個(gè)
工控威望: 137 點(diǎn)
下載積分: 649 分
在線時(shí)間: 13(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2013-06-19
最后登錄: 2024-10-29
查看ygw_119的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-04-19 15:25
大家好,現(xiàn)在碰到一個(gè)問(wèn)題,控制器位三菱3UPLC, 動(dòng)力為信捷伺服電機(jī),同步輪送線材,送兩段,比如設(shè)定總長(zhǎng)度為1000MM,第一段位200MM,實(shí)際送出來(lái)可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過(guò)大導(dǎo)致打滑,后將伺服電機(jī)加減速時(shí)間加大,會(huì)稍稍好一點(diǎn),但是這樣還是達(dá)不到客戶(hù)給的公差要求《公差范圍是正負(fù)5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個(gè)外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長(zhǎng)度靠的是編碼器的數(shù)值來(lái)確定線材長(zhǎng)度,問(wèn)題在于,起步的時(shí)候有加減速,沒(méi)關(guān)系,但我無(wú)法確定什么時(shí)候編碼器是數(shù)值到了,所以我也就無(wú)法提前減速,這樣一來(lái),伺服從我PLC給他停止到真正停下會(huì)有慣性,過(guò)沖,因?yàn)槭撬蛢啥,兩次下?lái),誤差基本上在5MM多了,有沒(méi)有什么好的方法?
wwcwwc
級(jí)別: VIP會(huì)員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個(gè)
工控威望: 3191 點(diǎn)
下載積分: 70452 分
在線時(shí)間: 1604(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-04-20 13:00
每次送料的長(zhǎng)度大致在什么范圍(少送多少),考慮加一個(gè)滑差補(bǔ)償。
重新調(diào)整送料機(jī)構(gòu)的摩擦系數(shù),使滑差減到最小,考慮送料機(jī)構(gòu)加預(yù)送料電機(jī)。