ygw_119
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樓主  發(fā)表于: 2016-04-19 15:25
大家好,現(xiàn)在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設(shè)定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導(dǎo)致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數(shù)值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關(guān)系,但我無法確定什么時候編碼器是數(shù)值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
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1樓  發(fā)表于: 2016-04-20 15:52
一般伺服電機走的肯定是準確的長度,但同步輪帶動的線材走的就是不確定的長度了。
這種情況,就需要外部反饋控制。
可以加編碼器自己做。
更高精度、簡便的方法是使用有閉環(huán)反饋功能的伺服控制器。
熟悉輪胎生產(chǎn)工藝流程。專業(yè)制造車胎生產(chǎn)設(shè)備。提供輪胎工廠公用工程設(shè)計,安裝。提供輪胎生產(chǎn)設(shè)備改造升級服務(wù)。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377