wangwei
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樓主  發(fā)表于: 2022-01-18 23:52
用400W的J4伺服和QD77MS來壓入定位銷

今天用位置模式壓裝測試,發(fā)現(xiàn)每次壓裝深度高低不一,

是不是應(yīng)該用轉(zhuǎn)矩模式?具體怎么實現(xiàn)?

看手冊有轉(zhuǎn)矩模式和擋塊控制模式,沒理解具體是怎么使用,這個工作能否實現(xiàn)。

本人沒用過轉(zhuǎn)矩模式,望大家不吝賜教
[ 此帖被wangwei在2022-01-18 23:59重新編輯 ]
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1樓  發(fā)表于: 2022-01-19 12:36
純位置模式  
實際壓入只到伺服負載的百分之十幾
電機足夠大
絲杠精度夠高
但是壓入幾次之后就出現(xiàn)偏差接近1mm
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2樓  發(fā)表于: 2022-01-19 22:09
引用
引用第6樓wjm111于2022-01-19 16:00發(fā)表的  :
一個氣缸就能解決的問題非得復(fù)雜化?
你現(xiàn)在偏差是多了還是少了?(假如你用的是位置模式)
轉(zhuǎn)矩模式應(yīng)該不行(除非你的定位銷和定位槽的加工精度非常高,不然每次壓入的力矩都是不一樣的)
伺服定位偏差不可能有1mm,應(yīng)該是其它問題造成的。


機械設(shè)計這么弄得,開始就是用的液壓缸+扭矩傳感器

出現(xiàn)壓入深度偏差,還有工裝問題,經(jīng)常斷針。

然后他們莫名就這樣設(shè)計了。
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3樓  發(fā)表于: 2022-01-20 21:59
引用
引用第9樓904377101于2022-01-20 08:52發(fā)表的  :
我們之前用單純用伺服走位置模式偏差在0.4左右。并且每次壓完都會回原點。有用過3噸壓機,重復(fù)定位在0.05以內(nèi)



最后沒有解決嗎?
我這邊0.4的誤差客戶應(yīng)該接受不了


壓機的精度肯定是沒有問題的。

但是我看了一下三菱日本官網(wǎng)樣本庫,竟然有一個J4伺服壓機例程,用的運動CPU,我看了一下程序,用的擋塊轉(zhuǎn)矩模式。沒怎么看懂理解
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4樓  發(fā)表于: 2022-01-23 16:46
引用
引用第13樓904377101于2022-01-22 11:26發(fā)表的  :
加了位移傳感器控制速度精度在0.1以內(nèi),客戶那邊差不多就可以了

這個方案還可以。節(jié)后再跟機械溝通吧,
現(xiàn)在我覺得有0.5以內(nèi)的誤差,我覺得發(fā)生這個情況還是機械結(jié)構(gòu)造成的。
很小的一個定位銷,多次壓入后我伺服回原點,發(fā)現(xiàn)位置并沒有跑偏。