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1、流程描述:傳送帶側面裝有感應器,感應到蝦來伺服電機快速啟動控制刀軸下降切割蝦(伺服軸頭裝有凸輪(偏心輪),轉角度控制切割深淺)。蝦是按如下分類分批次放料的(如:此批次放尾不切、頭和中間都切的一批,送料時,規(guī)定蝦尾朝前、蝦頭朝后,一只一只蝦的放料,2只蝦之間間隔時間大約400ms-500ms),切完一只復位最高位(原點)等待切下一只蝦?筛鶕(jù)蝦的長短大小控制切割時間和深淺。
2、切割分類:1)、尾不切、頭和中間都切。 (功能實現(xiàn)后再分細類)
2)、尾不切、頭不切、中間切(功能實現(xiàn)后再分細類)
3)、頭不 切、尾和中間切。 ( 功能實現(xiàn)后再分細類)
3、按目前常規(guī)蝦預計切割整條蝦共需用時約100ms:蝦頭-----用時約20ms ;蝦身(中間)-------用時約70ms ;蝦尾-------用時約10ms(不知響應速度是否能達到 ?)
4、工控件: 1、PLC----西門子200smart ST30
2、觸摸屏------威綸通TK8071IP
3、固態(tài)直流控直流繼電器(響應1ms)
4、伺服j電機用普通交流220V輸入 3000r/min
要求在觸摸屏上按切割分類分別設置操作(包括時間控制)
是否可實現(xiàn)此功能?求大師指導,謝謝哦。