工控蛋殼派
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樓主  發(fā)表于: 2024-05-17 16:35
匯川SV630驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)圓盤使其旋轉(zhuǎn)一個(gè)固定角度,用的是相對(duì)位移指令DDRVI,給定固定脈沖,方向固定,但是越到后面偏移量越大,請(qǐng)問大佬們?cè)撊绾谓鉀Q
wzhao06
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1樓  發(fā)表于: 2024-05-22 16:12
我也遇到過這種問題,我用的是西門子SMART200PLC,使用的功能是先速度運(yùn)行,當(dāng)檢測(cè)到一個(gè)信號(hào)后,走一個(gè)定位,兩段運(yùn)行中間是連續(xù)的,這樣控制不會(huì)有累計(jì)誤差。