a8897044
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樓主  發(fā)表于: 2008-07-29 14:51
脈沖控制不是應(yīng)該很精準(zhǔn)嗎..??用的是DDRVI指令...是參數(shù)設(shè)置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
cheng2gang2
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1樓  發(fā)表于: 2008-08-22 11:08
主要原因應(yīng)是伺服的參數(shù)設(shè)置不正確,所有的伺服都有一個相當(dāng)于反鐀量的參數(shù)如返回脈沖相差多少等等。其二是伺服可能輸出力矩太小。其三是反回的信號有誤(千萬不要用差的屏蔽線)。從你所說的來看:有一點是肯定的,你的伺服參數(shù)肯定有設(shè)置不對,否則伺服接收到的脈沖數(shù)和反饋回的脈沖數(shù)相差這么大,可伺服卻不自動停止(異常報警),當(dāng)然還要查下脈沖是否真的發(fā)到伺控制器(如線長,屏蔽,脈沖頻率等)
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    cheng2gang2
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    2樓  發(fā)表于: 2008-12-06 10:08
    可能是零點復(fù)位吧,前些天也是這問題可化了我三天時間呢。如:
    LD     X0   伺服到達零點
    RST    D8140    將PLC內(nèi)存清零
    改成:
    LDP    X0    
    RST   D8140    用脈沖清零
    cheng2gang2
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    3樓  發(fā)表于: 2009-01-20 11:58
    用步進馬達?我多被它害過好幾次了,噪聲,定位,變速.....沒有一個讓人省心,最后干脆換成伺服才解決