現(xiàn)有自動裁端機1臺,用1N晶體管PLC Y0 Y1控制兩臺A4系列100w絕對式編碼器伺服送料,20000脈沖使電機每轉(zhuǎn)1圈,端子每pin距1mm,1個產(chǎn)品10pin,另一個產(chǎn)品11pin,兩個送料完成后同一個切刀裁切. 脈沖用加減速指令. 現(xiàn)在狀況是運行30分鐘左右后誤差大于允許值0.1mm(誤差達(dá)0.3mm). 然后要重新定位, 請教有做過的高手,要怎么樣改進才能走得更準(zhǔn). 是不是要加定位模塊才能更準(zhǔn).