qinchenglim
級(jí)別: 論壇先鋒
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松下A4伺服,型號(hào)MADDT1207,今天監(jiān)控脈沖的時(shí)候發(fā)現(xiàn)命令脈沖比反饋脈沖多28個(gè),如圖所示,讓機(jī)器在這根軸上幾個(gè)位置移動(dòng)都是命令脈沖要比反饋脈沖多28個(gè),機(jī)器工作一天也沒出現(xiàn)走位不準(zhǔn)的現(xiàn)象,按道理說應(yīng)該是命令脈沖=反饋脈沖才對(duì)啊,真是想不明白,希望造詣深的大俠出來講解,謝謝了!! |
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qinchenglim
級(jí)別: 論壇先鋒
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驅(qū)動(dòng)器裝上后就把模式改為位置控制,進(jìn)行了自動(dòng)增益調(diào)整,其他的參數(shù)都是用的出廠時(shí)的默認(rèn)值 |
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z4131246
華銘工控
級(jí)別: 工控俠客
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請(qǐng)問下你用的是閉環(huán)控制嗎? 我們這里主流伺服使用松下A4 A5 的驅(qū)動(dòng)器但從來不會(huì)出現(xiàn)LZ的情況啊。 |
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qinchenglim
級(jí)別: 論壇先鋒
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不是閉環(huán)控制,伺服沒有設(shè)置電子齒輪放大. 昨天我想看一個(gè)信號(hào)的動(dòng)作情況,就用軟件監(jiān)控了一下,當(dāng)我把畫面切換到脈沖的時(shí)候發(fā)現(xiàn)命令脈沖和反饋脈沖不一致的情況,感覺奇怪,理論上說不通. 其實(shí)這臺(tái)機(jī)器工作也正常,走位也挺準(zhǔn)的 |
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