最近在做一個光柵尺與QD62D通訊的程序,光柵尺是A/B相脈沖式的。
通過自己手動移動光柵尺能夠在程序中讀出光柵尺的當前值,也能對當前值進行復位。
可是當我把光柵尺安裝在我的機械部件上時,我通過千分表,讀出我機械上每一步的位移量為0.001MM,
可是只有在我的機械上移動量為0.002MM時,我的程序對光柵尺讀出的當前值為 1 。
現(xiàn)在光柵尺的分辨率為0.0001MM
光柵尺在安裝時平行度基本調整過。
程序也只是通過自動刷新設置的寄存器讀取一個當前值而已
所以我考慮是不是 1.我的QD62D的開關設置上有問題。我的脈沖模式是 2相1倍
速度是 100k
計數(shù)格式是 線性。
現(xiàn)在主要問題是機械值與光柵尺讀出的當前值不匹配。 我機械值為0.002MM時,光柵讀出的當前值為1.如果我讀出的機械值為0.001MM時,我的光柵尺根本就讀不出當前值
請教大家是不是模塊參數(shù)設置的問題?? 急
Q系列系統(tǒng)+ms77+QD62D。