御坂美琴
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樓主  發(fā)表于: 2024-05-18 14:00
目前選用了三菱的LD75P4的定位模塊,伺服則是匯川的SV630P

在程序中有條指令是[DMOV  D???(?是觸摸屏可設(shè)的速度數(shù)據(jù)) U0B/G74(G74是模塊中的原點(diǎn)復(fù)歸速度)]

小弟想問一下各位大哥,P4模塊是如何把D???的數(shù)據(jù)傳輸給伺服中的

是通過脈沖的形式嘛?如果是脈沖的話我改變D中的數(shù)據(jù),伺服運(yùn)動的速度沒有任何變化,D是25000和50000兩個(gè)不同的數(shù)據(jù),伺服速度卻是一致的

有沒有大哥知道是什么原因
zhujingyu69
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1樓  發(fā)表于: 2024-05-18 15:00
你這種做法是不能夠在運(yùn)動過程中更改速度的,有專門的在運(yùn)動過程中更改速度的指令
nbhysfg
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2樓  發(fā)表于: 2024-05-24 21:48
用程序?qū)懭朐c(diǎn)回歸速度后是斷電生效, 除非程序?qū)懭腴W存方式執(zhí)行一次,但是閃存有10W次寫入壽命,不能頻繁寫入
三菱產(chǎn)品老人,寧波周邊接編程及改造項(xiàng)目, 微信:nblaoshi1977